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目前,燃煤电站锅炉普遍采用低氮燃烧技术、选择性非催化还原 (selective non-catalytic redeuction,SNCR) 与选择性催化还原 (selective catalytic redeuction,SCR) 烟气脱硝技术来控制烟气NOx排放[1]。在实际运行过程中,由于锅炉的负荷与煤质多变,导致炉膛出口的烟气量、烟气速度分布不断变化,进而对SCR脱硝反应器的脱硝性能产生重要影响[2]。烟气在烟道系统中流经收缩、扩张及转向结构件时,亦会进一步加剧烟气速度与浓度分布的不均匀性[3]。因此,当烟气进入SCR脱硝反应器时,因烟气中NOx和NH3质量浓度的分布不均会导致脱硝反应器横断面上各处脱硝反应氨氮摩尔比不能达到最佳配比要求,从而很容易出现2种极端情况[4-5]:在烟气流速与烟气组分浓度较低的区域,NH3量大于还原NOx所需的量,从而导致NH3逃逸量超标。反之,在烟气流速与烟气组分浓度较高的区域,NH3量小于还原NO所需的量而导致NOx排放超标[6]。此外,由于锅炉低负荷时烟温下降引起催化剂活性降低进而导致NH3与NOx反应速率降低[7-8]、锅炉燃烧扰动时NH3量未及时调整[9-10]等原因都将导致NH3逃逸量增加。
为解决以上问题,国内现役机组主要采用基于喷氨格栅分区控制的方法[11-14] ,即在典型负荷和煤质工况下在喷氨格栅出口断面上测试烟气流速、NOx质量浓度分布规律的基础上,将格栅出口断面分成若干个区域,使得每个区域内的烟气速度与NOx质量浓度分布比较均匀,然后在锅炉负荷和煤质变化时单独调整每个格栅区域的喷氨量,以实现喷氨量与NOx质量浓度的最佳匹配。这种方法较之以前传统的喷氨调节方法有了较大改善,但仍面临喷氨格栅后部烟道转向及锅炉工况与运行诸多随机因素的影响,会使得原有格栅分区喷氨调节严重偏离相应区域内氨氮摩尔比的要求。
为克服喷氨格栅分区调节喷氨方法的不足,本课题组提出了基于脱硝反应系统烟气整流的喷氨优化综合解决方案,即通过在脱硝反应器入口上游烟道内综合应用烟气混合装置、烟气导流板、烟气导流片及折流板等的系统整流方法,使锅炉在不同的负荷与煤质工况条件下,实现脱硝反应器入口烟气流场、NH3与NOx浓度场的均匀分布。因此,当锅炉煤质与负荷工况变化时只需调节喷氨总阀门即可,这不仅可大大简化喷氨控制系统的硬件,还可简化变工况下的喷氨调整操作。
本课题组以国内典型300 MW燃煤锅炉机组的SCR烟气脱硝系统为研究对象,通过构造其物理模型与描述气固两流动特性的数学模型,并基于FLUENT软件,模拟研究烟气混合器、导流板、导流片等的结构及布置方案对SCR脱硝反应器入口烟气流场、组分浓度的分布规律的影响,以期为电站燃煤锅炉SCR脱硝反应器的系统设计与喷氨优化改造提供参考。
导流均流装置对烟气SCR脱硝系统的流场优化模拟
Numerical simulation on flue gas rectification method of SCR denitration reaction system
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摘要: 针对烟气进入SCR脱硝反应系统后,烟气速度及其组分 (NOx、NH3) 浓度的分布不均的问题,提出一种基于导流板的烟气整流方案。该方案的技术关键是在喷氨格栅至脱硝反应器进口间的烟道内加装烟气混合装置、导流板、折流板等整流装置。以国内典型的300 MW燃煤锅炉机组SCR烟气脱硝系统为研究对象,并采用数值模拟方法研究了采用该整流装置对脱硝反应系统入口烟气流场和NH3及NOx质量浓度均匀性的影响。结果表明,整流后的SCR脱硝反应系统内的速度场与浓度场均匀性得到显著提升。反应器中首层催化剂上游的速度相对标准偏差由现役典型方案的19.1%下降至9.85%,NOx质量浓度相对标准偏差从现役典型方案的22.82%下降至13.45%,NH3质量浓度相对标准偏差从现役典型方案的12.33%下降至7.28%。整流后SCR脱硝反应系统整体流动阻力下降314 Pa,整体流场优化效果显著。本研究可为电站燃煤锅炉SCR脱硝反应器的系统设计与喷氨优化改造提供参考。Abstract: The aim of this paper is to solve the problem of uneven distribution of flue gas velocity and component (NOx and NH3) concentration in SCR denitrification reactor. Therefore, a kind of flue gas rectification scheme based on diversion plate. The key technology is to install flue gas mixing device, diversion plate, baffle plate and other rectification devices in the flue between the ammonia injection gate and the denitration reactor entrance. Taking the typical SCR denitrification system of 300 MW coal-fired boiler unit as the research object, the effects of different schemes on the smoke flow field, NH3 and NOx concentration uniformity of denitrification reactor inlet were studied by numerical simulation method. The results show that the uniformity of velocity field and concentration field in the optimized SCR denitration reaction system is significantly improved. The relative standard deviation of velocity upstream of the first layer catalyst in the reactor decreased from 19.1% to 9.85%, the relative standard deviation of NOx concentration decreased from 22.82% to 13.45%, and the relative standard deviation of NH3 concentration decreased from 12.33% to 7.28%. After rectification, the overall flow resistance of SCR denitration reaction system decreases by 314 Pa, and the overall flow field optimization effect is significant. This study can provide reference for the system design and ammonia injection optimization of SCR denitration reactor of coal-fired boiler in power station.
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表 1 300 MW机组SCR烟气脱硝反应系统不同工况下边界条件
Table 1. Boundary conditions of SCR flue gas denitration reaction system for 300 MW unit
工况/
MW烟气流量/
(Nm3·h−1)烟气流速/
(m·s−1)烟气密度/
(kg·m−3)NH3流量/
(Nm3·h−1)NH3质量浓度/
(mg·m−3)工作温度/
℃运动粘度/
(Pa·s)入口水力
直径/mm180 1284.15 7.3 0.79 1103.37 233.86 331.8 2.635−5 1 996 240 1497.39 9.5 0.58 1458.61 257.11 371.5 2.995−5 270 1629.17 14.5 0.53 1622.15 284.95 392.2 3.210−5 表 2 300 MW机组典型方案及烟气整流方案SCR脱硝反应器第1层催化剂入口的质量浓度分布
Table 2. Concentration distribution of catalyst inlet of SCR denitration reactor layer 1 in typical schemes and flue gas rectification schemes of 300MW units
脱硝系统方案 NOx质量浓度
相对标准偏差NH3质量浓度
相对标准偏差典型现役方案 22.82% 12.33% 整流方案1 13.45% 7.90% 整流方案2 13.86% 7.28% 表 3 300 MW机组脱硝系统整流元件及烟道的流动阻力损失
Table 3. Flow resistance loss of rectifying element and flue in denitration system of 300 MW unit
脱硝系统方案 烟气
混合器/Pa导流板、折流板
及均流格栅/Pa总阻力/
Pa典型现役方案 0 143.7 892 整流方案1 51.8 46.8 635 整流方案2 45.5 29.74 578 -
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