基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进—以湖南省某城镇污水处理厂为例

王瑞霖, 张洪良, 张功良, 刘芮杉, 张闯. 基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进—以湖南省某城镇污水处理厂为例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3781-3788. doi: 10.12030/j.cjee.202103199
引用本文: 王瑞霖, 张洪良, 张功良, 刘芮杉, 张闯. 基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进—以湖南省某城镇污水处理厂为例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3781-3788. doi: 10.12030/j.cjee.202103199
WANG Ruilin, ZHANG Hongliang, ZHANG Gongliang, LIU Ruishan, ZHANG Chuang. Improved process for refractory industrial wastewater treatment to fulfill the upgrading and reconstruction requirements of municipal wastewater treatment plants (WWTPs) : A case study of a municipal WWTP in Hunan Province[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(11): 3781-3788. doi: 10.12030/j.cjee.202103199
Citation: WANG Ruilin, ZHANG Hongliang, ZHANG Gongliang, LIU Ruishan, ZHANG Chuang. Improved process for refractory industrial wastewater treatment to fulfill the upgrading and reconstruction requirements of municipal wastewater treatment plants (WWTPs) : A case study of a municipal WWTP in Hunan Province[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(11): 3781-3788. doi: 10.12030/j.cjee.202103199

基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进—以湖南省某城镇污水处理厂为例

    作者简介: 王瑞霖(1988— ),男,硕士,工程师。研究方向:污水处理设计与技术。E-mail:wz912076@qq.com
    通讯作者: 王瑞霖, E-mail: wz912076@qq.com
  • 中图分类号: X703.1

Improved process for refractory industrial wastewater treatment to fulfill the upgrading and reconstruction requirements of municipal wastewater treatment plants (WWTPs) : A case study of a municipal WWTP in Hunan Province

    Corresponding author: WANG Ruilin, wz912076@qq.com
  • 摘要: 以湖南省某城镇污水处理厂一期1.0×104 m3·d−1提标改造工程项目为案例,针对其进水中工业废水占比高(达80%)、污染物浓度波动大、难降解有机物含量高等特点,在原“水解酸化池+AAO+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺的基础上,通过现场中试实验,分析了以“臭氧催化氧化+生物活性炭滤池”(O3-BAC)作为提标改造主要工艺的可行性,并设计了工程案例的主要构筑物参数。该项目的实施能够补齐原工艺对难降解有机物削减能力不足的短板,执行排放标准由原一级A提高至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 43/T 1546-2018)二级标准。项目的建设投资为1 051.4 元·m−3,直接运行成本0.67 元·m−3,每年较原工艺可多削减以COD计的有机物36.5 t·a−1,每年多削减NH3-N排放量7.3 t·a−1。该工程案例可为接纳高比例工业废水的城镇污水处理厂的提标改造项目提供参考。
  • 加载中
  • 图 1  现状工艺流程图

    Figure 1.  Scheme of the current treatment process

    图 2  臭氧-生物活性炭滤池组合工艺流程

    Figure 2.  Schematic diagram of O3/BAC process

    图 3  O3-BAC工艺对COD的去除情况

    Figure 3.  COD removal by O3-BAC

    图 4  提标改造工艺流程

    Figure 4.  Flow chart of process after upgrading and reconstruction

    表 1  原设计进、出水水质

    Table 1.  Influent and effluent of the original design mg·L−1

    设计
    取样口
    CODBOD5SSTNNH3-NTP
    进水口≤400≤180≤200≤30≤20≤5
    出水口≤50≤10≤10≤15≤5(8)≤0.5
      注:括号外数值为水温大于12 ℃时控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
    设计
    取样口
    CODBOD5SSTNNH3-NTP
    进水口≤400≤180≤200≤30≤20≤5
    出水口≤50≤10≤10≤15≤5(8)≤0.5
      注:括号外数值为水温大于12 ℃时控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
    下载: 导出CSV

    表 2  2019年实际进、出水水质

    Table 2.  Actual characteristics of the influent and effluent in 2019 mg·L−1

    日期CODBOD5NH3-NTNTPSS
    进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水
    2019年1月471.8945.58136.854.3516.841.1821.158.190.680.1333.902.61
    2019年2月273.7037.1176.644.6816.431.0622.648.560.950.0843.433.75
    2019年3月402.1941.92120.665.5213.912.5820.909.290.870.2740.844.16
    2019年4月519.8845.92141.835.2711.762.3320.219.350.860.3137.872.97
    2019年5月176.9626.3560.173.865.791.1911.126.780.620.1638.903.68
    2019年6月210.2734.1167.293.553.650.357.477.400.280.1637.533.10
    2019年7月192.9128.0363.664.133.260.285.924.970.560.1462.423.52
    2019年8月184.4432.0555.334.823.140.295.825.410.380.2563.973.74
    2019年9月445.4942.11129.264.5613.050.2019.584.460.360.0971.932.15
    2019年10月469.8944.01132.253.4713.210.1320.063.460.390.1689.444.74
    2019年11月297.2931.8289.193.689.450.5914.177.600.300.0963.864.53
    2019年12月384.1840.44111.413.8515.060.7621.137.240.310.1176.863.83
    平均值335.7637.4598.714.3110.460.9115.856.890.550.1667.583.57
    实际95%概率浓度582.4747.28158.165.8918.121.9324.6710.361.030.3595.244.55
    GB 18918-2002一级A标准≤50≤10≤5(8)≤15≤0.5≤10
      注:95%概率浓度指95%的测定结果小于等于的临界值。
    日期CODBOD5NH3-NTNTPSS
    进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水
    2019年1月471.8945.58136.854.3516.841.1821.158.190.680.1333.902.61
    2019年2月273.7037.1176.644.6816.431.0622.648.560.950.0843.433.75
    2019年3月402.1941.92120.665.5213.912.5820.909.290.870.2740.844.16
    2019年4月519.8845.92141.835.2711.762.3320.219.350.860.3137.872.97
    2019年5月176.9626.3560.173.865.791.1911.126.780.620.1638.903.68
    2019年6月210.2734.1167.293.553.650.357.477.400.280.1637.533.10
    2019年7月192.9128.0363.664.133.260.285.924.970.560.1462.423.52
    2019年8月184.4432.0555.334.823.140.295.825.410.380.2563.973.74
    2019年9月445.4942.11129.264.5613.050.2019.584.460.360.0971.932.15
    2019年10月469.8944.01132.253.4713.210.1320.063.460.390.1689.444.74
    2019年11月297.2931.8289.193.689.450.5914.177.600.300.0963.864.53
    2019年12月384.1840.44111.413.8515.060.7621.137.240.310.1176.863.83
    平均值335.7637.4598.714.3110.460.9115.856.890.550.1667.583.57
    实际95%概率浓度582.4747.28158.165.8918.121.9324.6710.361.030.3595.244.55
    GB 18918-2002一级A标准≤50≤10≤5(8)≤15≤0.5≤10
      注:95%概率浓度指95%的测定结果小于等于的临界值。
    下载: 导出CSV

    表 3  主要污染物排放值及限值对比

    Table 3.  Comparison of discharge limit s of the main pollutants in effluent mg·L−1

    项目CODTNNH3-NTP
    实际95%概率出水47.2810.361.930.35
    GB 18918-2002一级A标准≤50≤15≤5(8)≤0.5
    DB 43/T 1546-2018二级标准≤40≤15≤3(5)≤0.5
      注:括号外数值为水温大于12 ℃时控制指标,括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标。
    项目CODTNNH3-NTP
    实际95%概率出水47.2810.361.930.35
    GB 18918-2002一级A标准≤50≤15≤5(8)≤0.5
    DB 43/T 1546-2018二级标准≤40≤15≤3(5)≤0.5
      注:括号外数值为水温大于12 ℃时控制指标,括号内数值为水温≤12 ℃时的控制指标。
    下载: 导出CSV
  • [1] 张璐怡. 新形势下我国污水处理行业发展现状分析[J]. 环境保护, 2021, 49(2): 32-36.
    [2] 唐建国, 张悦, 梅晓洁. 城镇排水系统提质增效的方法与措施[J]. 给水排水, 2019, 45(4): 30-38.
    [3] 孙永利. 城镇污水处理提质增效的内涵与思路[J]. 中国给水排水, 2020, 36(2): 1-6.
    [4] SIERRA J D M, OOSTERKAMP M J, WANG W, et al. Impact of long-term salinity exposure in anaerobic membrane bioreactors treating phenolic wastewater: Performance robustness and endured microbial community[J]. Water Research, 2018, 141: 172-184. doi: 10.1016/j.watres.2018.05.006
    [5] CETECIOGLU Z, INCE B, GROS M, et al. Biodegradation and reversible inhibitory impact of sulfamethoxazole on the utilization of volatile fatty acids during anaerobic treatment of pharmaceutical industry wastewater[J]. Science of the Total Environment, 2015, 536: 667-674. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.139
    [6] BALAPURE K, BHATT N, MADAMWAR D. Mineralization of reactive azo dyes present in simulated textile waste water using down flow microaerophilic fixed film bioreactor[J]. Bioresource Technology, 2015, 175: 1-7. doi: 10.1016/j.biortech.2014.10.040
    [7] KONG Z, LI L, XUE Y, et al. Challenges and prospects for the anaerobic treatment of chemical-industrial organic wastewater: A review[J]. Journal of cleaner production, 2019, 231: 913-927. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.233
    [8] 苗文凭, 刘青岩. 工业园区污水处理厂的设计特点[J]. 中国给水排水, 2016, 32(8): 44-46.
    [9] 常颖, 贺涛, 漆文光, 等. 臭氧/生物活性炭工艺的运行优化研究与工程示范[J]. 中国给水排水, 2013, 29(13): 1-5. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2013.13.001
    [10] 李世峰. 臭氧-生物活性炭工艺设计中工程方案的选择[J]. 中国给水排水, 2012, 28(20): 35-38. doi: 10.3969/j.issn.1000-4602.2012.20.010
    [11] 张超, 单明皓, 许丹宁, 等. O3-BAC深度处理石化废水厂尾水的特性及菌群结构分析[J]. 环境科学, 2018, 39(10): 4628-4635.
    [12] 刘宇. 高级氧化-生物活性炭-膜滤优化组合除有机物中试研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
    [13] 吴晓迪, 陈志强. 电化学法处理工业废水的现状与发展研究[J]. 环境科学与管理, 2014, 39(8): 30-33. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2014.08.009
    [14] 赵昌爽, 张建昆. 芬顿氧化技术在废水处理中的进展研究[J]. 环境科学与管理, 2014, 39(5): 83-87. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2014.05.024
    [15] 赵洪军. ZnO-MgO/Al2O3臭氧催化氧化处理难降解有机废水[D]. 北京: 北京化工大学, 2020.
    [16] 肖丹. 采用 Ti/SnO2-Sb-Ni 阳极和空气阴极电化学氧化技术处理实际工业废水[D]. 杭州: 浙江大学, 2020.
    [17] 马龙, 王雅洁, 杨成. 废水高级氧化技术研究现状与发展[J]. 环境工程, 2016, 34(6): 52-55.
    [18] 何才昌. 混凝+A/O+臭氧-曝气生物滤池深度处理印染废水工程[J]. 水处理技术, 2017, 43(3): 136-138.
    [19] 杨少斌, 刘志轩. A2O /高压脉冲电絮凝/O3-BAC/膜法处理焦化废水[J]. 中国给水排水, 2020, 36(6): 60-64.
    [20] 单明皓, 张超, 古明哲, 等. DNF-O3-BAC工艺深度处理石化废水的效能和机理[J]. 环境工程学报, 2019, 13(11): 2646-2653. doi: 10.12030/j.cjee.201811066
    [21] 刘锐, 程家迪, 余彬, 等. O3/BAC工艺深度处理某工业园区废水的效果[J]. 中国给水排水, 2012, 28(8): 16-20.
    [22] 张磊. 臭氧+BAF组合工艺处理印染类工业园区废水的试验研究及工程设计[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2014.
    [23] 栗文明, 白永刚, 周军, 等. 臭氧催化氧化应用于工业园区污水处理厂深度处理工艺的选择及设计[J]. 给水排水, 2019, 45(5): 90-93.
  • 加载中
图( 4) 表( 3)
计量
  • 文章访问数:  5346
  • HTML全文浏览数:  5346
  • PDF下载数:  99
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2021-03-30
  • 录用日期:  2021-07-09
  • 刊出日期:  2021-11-10

基于污水处理厂提标改造需求的难降解工业废水处理工艺改进—以湖南省某城镇污水处理厂为例

    通讯作者: 王瑞霖, E-mail: wz912076@qq.com
    作者简介: 王瑞霖(1988— ),男,硕士,工程师。研究方向:污水处理设计与技术。E-mail:wz912076@qq.com
  • 1. 北京首创生态环保集团股份有限公司, 北京 100044
  • 2. 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司, 天津 300060
  • 3. 北京水星环境有限公司, 北京 101599

摘要: 以湖南省某城镇污水处理厂一期1.0×104 m3·d−1提标改造工程项目为案例,针对其进水中工业废水占比高(达80%)、污染物浓度波动大、难降解有机物含量高等特点,在原“水解酸化池+AAO+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺的基础上,通过现场中试实验,分析了以“臭氧催化氧化+生物活性炭滤池”(O3-BAC)作为提标改造主要工艺的可行性,并设计了工程案例的主要构筑物参数。该项目的实施能够补齐原工艺对难降解有机物削减能力不足的短板,执行排放标准由原一级A提高至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 43/T 1546-2018)二级标准。项目的建设投资为1 051.4 元·m−3,直接运行成本0.67 元·m−3,每年较原工艺可多削减以COD计的有机物36.5 t·a−1,每年多削减NH3-N排放量7.3 t·a−1。该工程案例可为接纳高比例工业废水的城镇污水处理厂的提标改造项目提供参考。

English Abstract

  • 随着污水排放总量不断增加,污水处理设施的建设和升级改造已成为推动城市经济发展、改善水生态环境、居民安全健康生活的重要保障[1]。2019年,住房和城乡建设部等三部委联合印发了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》,污水排放标准整体提高。为紧跟国家整体要求,区域性的污水处理提质增效实施方案相继印发。针对COD、TN、NH3-N、TP等主要污染物,越来越多的地区制定了与《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅳ类或Ⅲ类指标值相配套的排放标准[2]。为提高污水处理的系统效能,实现主要污染物排放量持续减少,众多二级污水处理厂面临着提标改造的问题,尤其是接纳高比例工业废水的城镇污水处理厂。新的排放标准出台后,对工业废水处理工艺的升级改良提出了新的要求[3]

    工业废水的特点主要有毒性大、可生化性较差、难降解、污水冲击负荷较高、有机污染物复杂多变等[4-6]。因此,如何在二级生化出水后,通过升级改造来提升工业废水中难降解有机物的可生化性,实现对其高效去除,现已成为行业一直关注的重大课题[7-8]。针对湖南省某城镇污水处理厂工业废水比例高、水质水量变化大、可生化性差的特点,通过工艺比选及可行性分析,提出以“臭氧催化氧化-生物活性炭滤池(O3-BAC)”工艺作为难降解有机物去除技术的升级改造设计方案。O3-BAC工艺早期在微污染水源的给水处理中已有大规模的工程应用[9-10],目前已逐渐将该工艺引入污废水的深度处理领域,但相关研究多集中在机理探讨及中试研究阶段[11-12],涉及工程设计及应用案例的研究较少。本提标改造工程的顺利实施,可为O3-BAC工艺应用于接纳难生物降解工业废水为主的污水处理厂的提标改造提供参考。

    • 本研究以湖南省某城镇污水处理厂为工程案例。该污水处理厂始建于2015年7月,一期工程处理规模为1.0×104 m3·d−1,占地约合3.2×104 m2,主要处理附近的工业园区废水及所在片区生活污水。污水处理采用“水解酸化池+AAO+高效沉淀池+纤维转盘滤布滤池”工艺,原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准。产出的污泥采用“污泥浓缩+板框压滤机脱水”工艺处理,设计出泥含水率≤80%。

      该污水处理厂进水中,工业废水所占比例高达80%,生活污水仅占20%。工业园区内以纺织企业、中药制造企业、塑料制造企业居多,其中印染废水量约占废水总量的60%。目前,污水处理厂接近满负荷运行,2019年日平均污水处理量约8 000 m3·d−1。由于园区内企业尚未完全进驻,污水管网还在持续建设中,预期今后污水量还将进一步增加。随着城镇污水处理提质增效行动方案的颁布实施,湖南省于2019年施行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 43/T 1546-2018),主要污染物(COD、TN、NH3-N、TP)排放限值要求提高,导致原处理工艺对难降解COD去除能力不足,出水难以满足新的排放标准,故存在升级改造的迫切需求。

    • 污水处理厂原设计的出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准,具体进、出水水质见表1

      污水处理厂原来采用“水解酸化+AAO”工艺(流程见图1)。对于污泥处理,将污泥浓缩后,采用板框压滤机脱水工艺进一步处理。

    • 污水厂2019年全年的运行数据情况见表2。在未满负荷运行的前提下,出水COD约为37 mg·L−1,TN基本小于10 mg·L−1。其中,NH3-N、TP、SS进水浓度较低,处理难度相对较低,出水水质均较好,均维持在较低水平,NH3-N约为1 mg·L−1,TP基本小于0.2 mg·L−1,SS小于5 mg·L−1。污水处理厂现状运行出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准。

    • 1)进水工业废水比例高,传统生化工艺在未满负荷运行时COD出水已接近标准临界,不达标风险高。

      该厂受工业企业排污影响较大,水质和水量波动较大,[BOD5]/[COD]<0.3,污水生化性差。根据表2数据,虽然进水TN、NH3-N、TP 、SS处在较低水平,出水浓度优于一级A标准,但进水COD指标超标频率较高。2019年实际进水95%概率浓度为582.47 mg·L−1,其中5个月的平均进水浓度超标(>400 mg·L−1),尤其是4月份超标较严重,平均进水浓度达519.88 mg·L−1,超标近30%。工业废水中,对 COD 指标贡献较大的多为含不饱和键、难生物降解的大分子有机物,在进水COD严重且频繁超标的情形下,由于污水处理厂尚未满负荷水量运行(<1.0×104 m3·d−1),HRT较长,调控空间较大,但实际95%概率出水浓度已达47.28 mg·L−1,已接近一级A排放标准的临界浓度(50 mg·L−1)。可见,传统生化处理工艺很难进一步处理水中有机物。随着工业园区企业的入驻,进水水量达满负荷后,难降解有机物的处理难度会随之增大,出水COD不达标风险较高。

      2)新的地方标准施行后,原工艺设计对难降解有机物的去除能力已无法满足新的排放标准。2019年3月,湖南省施行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 43/T 1546-2018),主要水污染物中的COD、NH3-N排放浓度限值均较《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A排放标准有所提高(该厂位于非生态环境敏感区,执行二级排放标准)(如表3所示)。结合污水处理厂目前运行中出水95%概率浓度,NH3-N的出水浓度可以满足提标后的要求。结合表2表3进行分析,现在的出水COD仅能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A排放标准,虽然部分月份出水浓度<40 mg·L−1,但实际出水COD的95%概率浓度为47.28 mg·L−1已超出新的地方标准规定的40 mg·L−1。可见,原工艺对难降解有机物的处理能力不足,无法实现100%稳定达标。

      综上所述,在进水难降解有机物质量浓度(以COD计)较高和出水标准要求提高的情况下,原工艺流程对难降解有机物的去除能力已无法实现出水COD指标的100%稳定达标,需要对污水处理厂原有生化工艺进行升级改造设计。因此,考虑增加合适的高级氧化工艺对难降解有机物进行深度处理,以确保出水COD指标能够满足提标要求。

    • 本案例的污水处理厂进水中,工业废水比例较高,难降解有机物浓度高,原工艺难以处理。在进行工程设计前,需要增加针对难降解COD高效去除的高级氧化工艺,并通过现场试验分析工艺的可行性,使二级出水COD浓度进一步降低,以满足新的排放标准。

    • 目前,常用的难降解有机物高级氧化工艺主要为电化学氧化[13]、芬顿氧化[14]、臭氧(O3)催化氧化工艺等[15]。电化学氧化的缺点是反应过程较复杂、电耗较高,相关的研究大多停留在推理和小试阶段,效率难以提高[16];芬顿试剂仅在酸性条件下发生作用,操作难度大,其深度矿化有机物的能力有限且药剂成本高,而且产生污泥较多[17]。相对于电化学氧化法和芬顿氧化法,臭氧催化氧化工艺设备少、适用pH宽泛、投资省、运行费用低,且不会产生大量污泥,是良好的化学氧化法[18]。此外,经过臭氧催化氧化后有机物的性质发生了变化,可生化性增强,更易于被分解去除。

      针对本项目含有高比例难降解有机物的工业废水,臭氧催化氧化可将长链有机物转化为短链有机物,但不能进一步矿化使其完全分解,必须加大投加量才能有效降低COD,这导致水处理成本增加。因此,为了节约投资和运营成本,臭氧更适宜与生化处理技术配合联用。相对于BAF、MBR等传统生化深度处理工艺,生物活性炭滤池(biological activated carbon filter,BAC)在发挥吸附功能的同时兼具生物降解的作用,且活性炭对有机物的吸附具有普遍性,将其吸附后更容易被表面附着的微生物群利用分解,污染物去除效果明显、自动化程度高、操作简单[19]

      因此,本提标改造工程拟采用臭氧催化氧化与生物活性炭滤池(O3-BAC)结合的高级氧化工艺。在利用臭氧提高难生物降解废水的可生化性后,再通过生物活性炭滤池,将微生物降解和活性炭物理化学吸附作用进行联合,实现生物降解和吸附废水中的残存有机物,进一步降低污水中的COD[20]

    • 为充分评估臭氧催化氧化-生物活性炭滤池组合工艺实现出水达标的可行性,优化臭氧对有机物氧化去除的投配比,取高密度沉淀池出水作为原水水样进行了中试实验分析,中试装置示意如图2所示。水样经进水泵提升进入臭氧氧化柱,臭氧氧化柱出水流入生物活性炭滤池。臭氧氧化柱和生物活性炭滤池都采用下向流,臭氧和鼓风曝气采用上向流,气水逆向(臭氧氧化柱尾气经集中收集,经破坏分解后排放)。臭氧氧化柱内填装负载催化剂的直径为2~4 mm的陶粒填料,生物活性炭滤池填装直径为6~8 mm的活性炭滤料。臭氧催化氧化和生物活性炭滤池反应HRT均约1 h,该工艺系统在生物活性炭滤池挂膜完成后进行臭氧投加量优化调试。

      由于高密度沉淀池出水COD为35~47 mg·L−1,为确定本系统的最佳臭氧投加量,设定O3-BAC工艺系统的臭氧投加量依次为10 ~30 mg·L−1,各种条件下稳定运行3 d,每天监测中试系统进出水的COD并计算去除率(结果如图3所示),COD的平均去除率对应为9.50%~40.97%。COD的平均去除率随着臭氧投加量增加而递增,出水COD整体小于40 mg·L−1。当臭氧投加量由20 mg·L−1增至25 mg·L−1时,出水平均COD由31.60 mg·L−1降至27.35 mg·L−1,平均去除率增加6.84%;但当臭氧投加量由25 mg·L−1增至40 mg·L−1时,出水COD仅下降2.94 mg·L−1,去除率仅增加6.76%。当臭氧投加量超过25 mg·L−1后,出水COD基本趋于稳定,约为27 mg·L−1。此时的臭氧投加量对COD去除率的影响很小,因此,当臭氧投加过量时,无法使有机物完全矿化使后续生物降解,反而会增加运营成本,这与文献报道一致[21-22]

      本项目臭氧投加量与二级出水COD的去除量平均比值为2.0~2.5,故臭氧投加量控制在25 mg·L−1以下较合理。已有多项工程实践表明,应用负载型臭氧催化工艺时,臭氧和COD反应的药剂质量比约为1~3[23],这与本项目获得的结论基本吻合。本项目的提标要求为:COD由GB 18918-2002一级A标准的50 mg·L−1降至40 mg·L−1,故需要至少去除10 mg·L−1,去除率需达到20%以上。结合实验结果分析,同时考虑降低将来的实际运营成本,考虑将本项目的设计臭氧投加量最大为25 mg·L−1。因此,原二级出水通过“臭氧催化氧化-生物活性炭滤池”(O3-BAC)工艺进一步处理后可实现在较低运行成本下满足出水水质的要求。

    • 结合高级氧化工艺选择和可行性分析的结果,以及现有工艺情况,确定改造后深度工艺处理流程为“高密度沉淀池+臭氧催化氧化池+生物活性炭滤池+纤维转盘滤池”,具体工艺流程见图4。改造后增加的主要构筑物为臭氧催化氧化池及配套臭氧制备间、生物活性炭滤池及配套鼓风机。改造后的工艺较原工艺将进一步提升对COD和NH3-N的去除效果,使其满足新的出水标准。

    • 臭氧催化氧化-生物活性炭滤池构筑物的工程设计结合中试分析O3氧化的最佳投配比,以及臭氧催化氧化柱和生物活性炭滤池的运行情况,并依据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006,2016版)和《生物滤池法污水处理工程技术规范》(HJ 2014-2012),确定工艺参数如下。

      1)臭氧催化氧化-生物活性炭滤池。为节省土地,臭氧催化氧化池和生物活性炭滤池采用合建式,新建构筑物1座,整体尺寸为36.0 m×23.0 m×7.5 m,分为2组,每组处理水量5 000 m3·d−1

      臭氧催化氧化池池体为钢筋混凝土结构,每组分为2格,共计4格,每格面积36 m2(8.0 m×4.5 m),总池高7.5 m,设计臭氧投加量为25 mg·L−1,接触反应时间约为0.95 h。池内共填装432 m3陶粒催化剂,填充高度为3.0 m,催化剂下层敷设300 mm厚的鹅卵石承托层。催化剂以一种或多种过渡稀有金属(主要为镧、铈、镨、钕等稀土金属)氧化物为活性金属组分,负载于直径为3~4 mm的陶粒上,经掺杂、挤压高温焙烧等多种工艺工序精制而成,催化剂池底布设直径为150 mm的钛板臭氧曝气盘。臭氧催化氧化池顶设置2套尾气破坏器,以防止臭氧溢出。

      生物活性炭滤池池体与臭氧催化氧化池合建,每组分为2格,共计4格,每格面积36 m2(8.0 m×4.5 m),总池高7.5 m,有效水深为3.0 m,空床停留时间为0.95 h,水力负荷为2.9 m3·(m2·h)−1,气水比约为4∶1。滤池冲洗采用气水联合反冲洗模式,气洗强度为15 L·(m2·s)−1;气水联合冲洗时,气洗强度为15 L·(m2·s)−1,水洗强度为4 L·(m2·s)−1;单独水洗强度为5 L·(m2·s)−1

      滤池滤料深度为3.0 m,分2层敷设,上层敷设深度2.5 m、直径6~8 mm的活性炭滤料,下层敷设深度0.5 m、直径2~4 mm 的石英砂滤料。滤料底层敷设300 mm厚鹅卵石承托层。主要设备配置为曝气鼓风机3台(2用1备),体积流量7 m3·min−1,风压为0.07 MPa;反冲洗系统设配套反冲洗水泵2台(1用1备),流量为650 m3·h−1,扬程为13 m;反洗风机2台(1用1备),流量为32.5 m3·min−1,风压为0.07 MPa。

      2)臭氧发生间。新建臭氧发生间1座,采用氧气源,为池体提供臭氧,采用框架结构,整体尺寸13.5 m×13.5 m×8.0 m。臭氧发生器配备2台(1用1备),设计臭氧投加量为12 kg·h−1。发生间附属配套循环冷却水系统和液氧站1座(10.0 m×8.5 m)。液氧站配备液氧储罐(5.0 m3)2台,配套汽化器、调压阀、卸料泵等。

    • 臭氧催化氧化-生物活性炭滤池系统(臭氧催化氧化-生物活性炭滤池、臭氧制备间、液氧站等)工程总投资1 051.4×104 元,其中工程直接费用(含建筑工程费、设备购置费、安装费)为 821.0×104 元,工程其他费用(含设计费、咨询费、监理费、环评费、工程管理费、调试费等)为131.4×104 元,建设期利息为51.4×104 元,预备费为47.6×104 元,折合建设吨水投资1 051.4 元·m−3

      新增臭氧催化氧化-生物活性炭滤池系统的单位生产成本为0.67元·m−3(不含人工、折旧、维修等费用),其中电费为0.39元·m−3,液氧费用为0.28元·m−3。经理论和中试分析,项目建成投运后,出水指标可以满足湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 43/T 1546-2018)的要求,预计该污水处理厂改造后的各项出水指标的达标率为100%,相对原工艺流程和排放标准,每年可多削减COD排放量36.5 t,NH3-N排放量7.3 t,将进一步减少污染物的排放,切实改善和提升周围生态环境。

    参考文献 (23)

目录

/

返回文章
返回